关键词:
强非均质性
低渗透
高含水
CO
混相驱
适应性研究
数值模拟
摘要:
针对新疆油田X区块BKQ组强非均质性低渗透砾岩油藏“双高”阶段水驱失效问题,探究CO2混相驱的适应性与提高采收率潜力。通过统计中外CO2混相驱案例,对比CO2混相驱选区标准,结合室内相态实验、CO2加气膨胀实验、最小混相压力实验和水驱转CO2驱油实验开展CO2混相驱适应性评价,通过油藏数值模拟,对BKQ组CO2试验区开展CO2混相驱参数优化与指标预测,结合现场试注验证CO2混相驱油效果。结果表明:新疆油田X区块BKQ组油藏符合CO2混相驱选区标准,注入CO2对地层原油有较强的膨胀能力和很好的降粘效果,最小混相压力为18.9MPa,在地层条件下CO2与原油可以形成混相;CO2混相驱表现出明显的降水增油特征,在地层高含水条件下水驱转CO2驱油能大幅提高采收率,见效显著但存在滞后性,长岩心水驱极限后开展CO2混相驱提高采出程度26.0%;优化新疆油田X区块BKQ组油藏CO2混相驱的注入气量为0.6 HCPV,小井距注气速度为30 t/d,大井距注气速度为60 t/d,注入方式为水气交替驱,水气交替频率为1:2;模拟预测BKQ组油藏实施CO2混相驱,最高年产油量为2.57×10~4 t,含水率最高下降20.7%,CO2混相驱阶段采出程度达到24.12%;现场CO2混相驱试注降水增油效果显著,相比注气前日产油水平提高0.94倍,含水率降低4.8%,阶段累计增油量为2 473 t。实验结果、数值模拟结果与现场试注结果表明,CO2混相驱适用于强非均质性低渗透砾岩高含水油藏,水气交替注入可进一步改善CO2混相驱油效果。